应用实例|多泵恒压供水的变频节能改造:25–35%能耗下降与更平稳的水压控制
栏目:应用实例 · 来源:明扬工控商城 · 更新:2025-09-23
某制造工厂的循环冷却水系统由 3 台离心泵并联 提供,原系统采用全工频运行+人工启停,峰谷变化明显,存在管网压力波动、水锤冲击、能耗偏高等问题。我们采用“1 台变频主泵 + 2 台工频并联泵 + PID 恒压”方案,配合压力变送器、软启动/旁路和多泵轮换逻辑,实测能耗下降 25–35%,并显著降低启停冲击与维护成本。
一、工况与改造目标
项
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现状问题
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目标
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压力稳定
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用水峰值时压力掉至 0.22 MPa,夜间过高
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0.30±0.02 MPa 恒压,波动小
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能耗
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长期全速运行,电费占能耗大头
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按负荷变速,目标节能≥25%
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冲击与噪声
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频繁启停水锤明显,轴承磨损快
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软启动/软停+S 曲线,降低冲击
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维护
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靠人工判断启停,不均衡磨损
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自动轮换与定时巡检,均衡寿命
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二、系统架构与主要设备
电气/控制
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变频器(≥泵电机额定功率,内置 PID,支持多泵控制/睡眠唤醒)
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PLC(或用 VFD 多泵功能)+ HMI 人机界面
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压力变送器(4–20 mA,安装在稳压点,建议带阻尼)
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接触器/热继/软启或旁路回路(工频泵)
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电抗器/EMC 滤波器/制动单元(视线缆长度、谐波与惯量而定)
管路与保护
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止回阀/电动阀/泄压阀,预防倒灌与超压
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压力表与取压点旁通,便于校准与维护
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关键点安装水锤吸收器与缓闭阀(如有必要)
三、控制策略(思路)
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PID 恒压:压力设定SP=0.30 MPa;变频主泵调速维持管网压力。
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多泵投切:当主泵频率持续 >f_high(如 50 Hz×90%)且时间 >t_on,投入 1 台工频泵;当频率持续 <f_low(如 50 Hz×35%)且时间 >t_off,退出 1 台工频泵。
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休眠/唤醒:夜间小流量时若频率低且压力稳定,主泵休眠;压力跌破SP-Δ时唤醒。
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轮换与均衡:按运行小时或启停次数轮换主泵;异常自动降级并报警。
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软启/软停:变频器 S 曲线加减速;工频泵通过软启/阀门缓开降低水锤。
四、PID 与关键参数整定
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初值:Kp中等、Ki小、Kd0;先开环确认传感器与方向后闭环调节。
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把压力变送器设置合适的时间常数/数字滤波,避免噪声引发频繁投切。
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设死区(如 ±0.02 MPa)与延时(t_on/t_off10–60 s)抑制“抽频”。
五、能效与 ROI(示例)
项
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改造前
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改造后
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说明
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平均功率
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45 kW
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31 kW
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负荷随季节波动;按年均
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年运行小时
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6,000 h
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两班制+周末保运
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年电耗
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270,000 kWh
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186,000 kWh
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节约 84,000 kWh
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电价
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0.80 元/kWh
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年电费
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216,000 元
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148,800 元
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年省 67,200 元
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投资估算
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约 12–18 万元
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含 VFD/传感/柜改/调试
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静态回收期
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≈ 1.8–2.7 年
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未含维护节约
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注:实际节能率与 ROI 受工况、泵效率、季节、阀门状态等影响;建议先做 2–4 周基线测试。
六、施工与调试要点
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EMC/谐波:长电机电缆建议加输出电抗/正弦滤波;进线侧装输入电抗器,必要时配置有源滤波。
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保护:过压、欠压、缺相、过载、水泵干转、超温;压力上/下限联锁停机。
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管路:止回阀良好密封;避免取压点涡流;阀门缓闭时间与泵停机匹配。
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安全:电气隔离与上锁挂牌(LOTO);带压调试注意放空与防护。
选型清单(示例)
变频器(功率≥电机额定,带内置PID与多泵功能)|压力变送器 4–20mA|PLC/HMI(可选)|接触器/热继|软启动/旁路|输入/输出电抗器|电抗/滤波配件|阀门与止回阀。
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免责声明:本文为工程编译与实践分享,参数与接线请以设备说明书与现场工况为准。